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金源煤矿优化洗煤工艺经济效益可观

2016-11-13 权利与义务文字编辑:投资集团厂家

近日,金源煤矿深入开展小改小革、科技创新项目活动,并制定一系列激励措施和奖惩办法,点燃了广大干部职工干事创业的激情,全心全意为企业增收创效。其中,洗煤厂选煤工艺优化改造效益尤为突出,年可创效300余万元。

金源煤矿精煤价格高,内灰低,中煤价格低,灰分高。入洗原煤结构为中间小、两头大的哑铃状结构,洗选工艺为传统的两段式分选,50mm-0mm进入无压三产品重介旋流器分选,0.5mm之下的细煤泥采用旋流微泡浮选柱进行分选。该模式很大程度上限制了精煤产出率,为了实现精煤产率最大化,机电科组织技术人员现场查勘,洗煤厂厂长李衬义带领业务骨干到兄弟矿井对标学习,研究分析制约环节,制定现行洗选工艺优化改造方案。

增大原煤入洗量,提升洗煤产量。将目前入洗原煤由85吨/小时提高到140吨/小时,提高入洗效率;调缓调小精煤运输皮带角度,更换电滚筒,改造驱动装置;提高皮带带速,由原来的1.25米/秒提高到2米/秒,提升洗煤运输能力。下一步即将开展集中控制系统改造,振动筛、洗煤厂全部纳入该系统。

降低中煤产出率,提高精煤产量。取缔中矸煤泥桶分选工艺,粗中矸煤泥全部进入精煤分选系统。其次,把中煤直线振动筛筛缝0.5mm更换为1mm,筛上物进入中煤系统,筛下物部分损失精煤泥通过精(中)煤泥桶,再次进入精煤分选系统。此举有效将中煤产率控制在2%以下,不但没有降低精煤灰分指标,而且较大提升了精煤产率。年可提高精煤产量2500吨,提高经济效益260余万元。

提高浮选精煤量,减少浮选煤泥。改良优化浮选精煤系统,将浮选煤泥滤布由双层更换为单层,单次浮选作业由原来15分钟压缩为8分钟,有效提升浮选精煤效率,增大浮选精煤处理能力;加强管理,科学调剂捕收剂和起泡剂的配比,控制好加药量;对压滤机进行自动化升级改造,提高浮选压滤效率。该措施有效提升浮选精煤量,真正做到将煤泥“吃干榨净”,煤泥发热量一度控制在1000大卡以下。年可提高精煤产量720吨,按照现精、中煤差价,创造经济效益60万元。

根据了解,金源煤矿业未来的发展也需要力推宣传各种的形式的节支降耗、修旧利废活动内容,鼓舞博大企业职员发挥出聪明伶俐博学,各抒己见、建言献策,持续改善效果事情周围环境,升降劳动改造成功率。

 

                                                  ■ 金源煤矿  岳宗英

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